防水之家讯:我公司1993年4月建成1000/D的四级预热器窑生产线,回转窑规格为Φ4.2m×65m,预热器按2-1-1-1分布。单从窑规格看,设计产量明显偏低,增产潜力较大,但该生产线采用的预热器技术属60年代早期水平,同目前新型的预热器比较差距较大。为了充分挖掘和利用现有设备和系统潜力,公司同南京化工大学一道对预热器系统进行了改造。
1、原预热器存在的问题
1)预热器结构参数不尽合理,在设计时单纯注重其分离效率,导致阻力损失过大,引起系统电耗增加,增产潜力受到限制。
2)预热器连接管道偏细,部分连接处弯管过急,导致预热器系统阻力增大。
3)窑尾上升烟道风速偏低,导致该区物料易短路入窑,影响预热器系统换热效果。
2改造思路
1)在保证分离效率的前提下,局部改造预热器结构,调整相应的结构参数,达到降低阻力的目的。
2)在分离效率基本满足要求的前提下,在出口加装旋流减阻器,一方面降低预热器本体阻力,另一方面大幅度降低预热器出口管道阻力。
3)在预热器进口加装导流板,以达到降低预热器本体阻力的目的,同时适当形式的导流板还可以保持预热器有较高的分离效率。
3改造方案
3.1C1改造
在C1加装进口导流板和出口整流器降低系统出口飞灰量和减阻,保证分离效率在95%以上。
3.2C2改造
加大C2内筒的直径,以减小部分本体阻力。为补偿内筒加粗可能引起的分离效率下降,采用渐扩型内筒;采用出口整流器和进口导流板。
3.3C3和C4改造适当放大内筒,以不破坏顶部耐火衬料整体结构为限;加装出口整流器和进口导流板。
3.4C4出口管道及下料锥体的改造
为改善物料分散效果和减少阻力,C4出口由方形管道改为圆形;为了使下料顺畅,调整C4锥体的下部结构。
4改造实施
在2002年5月份的大修中,对预热器系统作了全面的改造。投产后发现效果并不理想,系统阻力虽降低明显,但增湿塔及电除尘器回料太多,分离效率受到严重影响。我们又对系统进行完善与改进:
1)从提高C1分离效率入手,经过方案论证,2002年底检修中将下料锥体由单锥改为双锥,即增设膨胀锥,且在锥体内增加反射锥,减少了二次扬尘。为防止因为下料管下料不畅影响C1分离效率,又将C1下料管有效直径扩为450mm。此改造效果显著,回料明显减少,C1分离效率达到了95%。同时为强化减阻效果,在2002年底检修中我们还对C12个内筒作了45°偏心改造,并拆除C1筒内及下料管中的耐火砖和浇注料,全部采用外保温,这样对C1作了进一步扩容。见图1。
2)为减少气体在进口导流板下部的扰动,将各级导流板底部宽度只保留200~250mm,斜割至其导流板高度的1/2。见图
3)为了在保证分离效率的前提下强化减阻效果,在2003年底大修中,将C2原渐扩型内筒改为“靴形”内筒,同样为了防止二次扬尘,也在C2锥体部位增设反射锥。见图3.5改造效果从表1看出,改造后,预热器系统降阻效果非常明显,改造前窑台时39.5/与改造后窑台时61.8/的系统阻力相当,大大减轻了主排风机的工作压力,使其工作能力得以充分发挥,完全能满足日产1500熟料的生产要求。在实现降阻的同时,分离效率并无明显降低,达到了预期改造的目的。
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